创新应万变当企业发明家——记骆驼山洗煤厂技术员高松
■爱国情 奋斗者
乌海能源骆驼山洗煤厂技术员高松紧皱眉头一直盯着浮选皮带下方,只见煤渣煤泥不时从磨损缝隙中漏出。“虽然皮带机头滚筒安置了清扫器,但随着时间推移,清扫效果大不如之前。”高松一边看着一边思考着,“如果能在滚筒底部加装一个高压风管,不就可以把漏到底部的煤渣清扫干净了吗。”
想到就要行动。设计图纸,挑选风管……仅仅两天时间,高松便完成了皮带机头底部高压风管安装项目。“只要能提高工作效率,减少职工劳动量,我们的工作就有意义!”高松擦拭着脸上的汗水,自豪满满地说道。
为了满足煤矿市场需求,骆驼山洗煤厂在全厂掀起了创新创效、小改小革的热潮。高松重任在肩,担任了主洗车间技术员,带领50余名职工攻坚克难,不断优化浮选设备,一年多时间里,小改小革达30余项。
骆驼山洗煤厂入洗的原煤为乌海能源公司各矿开采原煤,调入煤种多,煤质复杂,配选的方案随着原料煤性质的改变而不断变化,其中浮选精煤的质量与重介精煤略有不同,使得混合精煤的质量不均匀、不稳定,造成采样偏差。为了改变现状,高松一次次往返洗煤现场,围绕两种精煤性质研究解决方案。
“只对浮选精煤滤饼进行破碎,破碎粒度要求越小越好,还要在破碎的同时将浮选精煤与重介精煤均匀混合……”查看现场,高松的大脑飞速运转,“不如试试‘狼牙棒’的模式,以旋转切割的方式对浮选精煤进行破碎。”仿佛一道曙光出现在高松眼前,一下子打开了他的思路。高松立刻量取尺寸,着手绘制图纸,仅用一天的时间,“均质器”雏形便跃然纸上。
两天后,“均质器”投入运行,但在试运行过程中,新的问题接踵而至。
“均质器”安装位置离精煤下料点太近,物料甩、溅现象严重。虽然参混效果明显改善,但却没有达到理想水平。高松的眉头再一次拧成了“川”字。
技术专业自己擅长,但维护方面必须要找专业人员,高松果断找到机修车间副主任刘飞,虚心向他请教改进方案。经过连续几天的讨论,大家最终选定了符合标准的设计参数。
每一台新设备的应用总会遇到无数问题,使用一段时间后,高松发现滤饼单独破碎后,在与重介精煤混合之前仍然会黏连成团,最终混合精煤的质量不论均匀性还是稳定性依旧无法达到理想效果。他再一次失眠了,没有捷径可走,只能继续改进。
为实现只对滤饼破碎而不对重介精煤破碎,高松将“均质器”切割片之间的间距改为80毫米,确保50毫米的重介精煤可以通过各构件的间隙而不被破碎,并在每两个切割片之间安装拉膜筋,形成一种笼状模式,当混合精煤通过“均质器”机壳和“均质笼”组成的腔体时,在“均质笼”的搅拌、切割下,将几种不同形状物料的混合物均匀混合,起到均质的作用。
经过一次次改良,“均质器”正式应用于生产中。经“均质器”搅拌、切割的精煤,产品质量不再出现不均匀、不稳定的情况,彻底解决了产品存在不稳定的问题。同时,此项设备改造不仅成本低、消耗低,而且便于安装、易于维护,受到了公司领导的一致好评。
“创新是企业发展永恒的主题,只有不断提高技能、完善设备,才能做到生产接续。如今,‘均质器’的设计已申请了专利。其实,工作中只要大家多用心,多思考,每个人都能成为企业的发明家!”高松说。
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