优质提效节能减排——老石旦煤矿选煤厂技术改造工程进行时
技术人员安装调试新设备。
夏日,绿意葱茏的老石旦煤矿矿区一派生机盎然、欣欣向荣的景象。浓郁的绿色一路延伸至选煤厂技术改造工程施工现场,这里,工程正在加紧施工。
厂房内,施工人员在围着多台新设备进行螺丝紧固、配套管网焊接等。主控室内,技术人员在对选煤厂6kV电力监控系统进行调试。“最近厂里安排了新设备操作培训课程,我们都知道这些新设备是咱选煤厂的宝贝疙瘩,技改完成以后,新工艺一上马,生产质量和效率能提高一大截,效益也会提升,能不高兴吗?”一名选煤厂职工说。
老石旦煤矿副厂长、选煤厂技改项目负责人于洪林介绍,选煤厂过去采用的跳汰粗选、两产品重介精选、浮选工艺,洗选工艺较为复杂,自动化程度低、原煤分选精度低,加上设备陈旧老化,尤其是近3年没有在设备方面进行大的投入,导致设备维修时间长,仅跳汰四部斗提机每年就需要停产检修16天,不仅维护费用高,还存在安全风险。近年来,国家煤炭产业政策鼓励煤炭洗选采用先进技术,淘汰落后工艺,国家能源集团也出台去泥减矸的政策,要求降低环境污染,实现节能减排。因此,节能降耗、优化生产工艺、更新机械设备装备、提高生产效率、降低生产成本的技术改造工程势在必行。
通过技术改造,选煤厂新引进的无压三产品重介分选工艺有效分选下限高,自动化程度高、分选精度高,符合国家相关产业政策规定。新工艺可将矸石带煤率由原来的8%降低到约1.9%,商品煤综合回收率提高约2.61%,混煤产率提高0.8%。技术改造后,以选煤厂年入洗原煤量150万吨计算,可减少矸石量3.92万吨,增加精煤产量2.72万吨,增加混煤产量1.20万吨,累计每年可增加销售收入4000余万元。
作为乌海能源公司十大重点技术改造工程之一,老石旦煤矿选煤厂技术改造工程于2019年9月正式开工建设。在经历了寒冬施工和新冠肺炎疫情等不利条件多重考验后,工程目前已基本完成主洗车间改造工程,矸石仓、301栈桥、1号转载点等新建工程的主要机电设备安装工作,并顺利通过了设备安装自检合格和静态验收,计划于近日对新安装的和改造的设备进行单机试运转,6月20日进行联合试运转。 (路静 文/图)
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