扎根一线刻苦钻研攻克难关
深夜时分,苏宽被一阵急促的电话铃声惊醒。电话那头急迫地说:“苏大姐,振动台不动作,造成开浇延迟,我们在现场始终找不到故障原因,您能来看一下吗?”“好的,我20分后到。”她冷静而自信地回答道。
在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部,一线职工每每遇到解决不了的操作和技术难题就会脱口而出:“快去找苏大姐,她是设备专家,一定有办法。”他们口中的苏大姐就是炼钢部设备管理室电气仪表工程师苏宽。多年来,苏宽扎根一线,钻研创新,攻破了多项技术难题,成为少有的女性设备专家。
2005年10月,苏宽进入鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部筹备组,以技术负责人的身份开展连铸机一级、二级控制系统和网络通讯调试工作。这一工作技术含量高、专业性强,对生产安全顺行、控制产品质量具有举足轻重的作用,需要缜密的逻辑思维能力和高超的技术能力才能胜任。
苏宽回忆,当时开工建设时,工作非常辛苦,她一方面不断坚持学习,努力掌握先进设备的基本功能和工艺流程,另一方面还得克服在外地工作,无法照顾年幼的孩子等困难。有一次,孩子发高烧哭着找妈妈,此时苏宽正在现场调试设备,她嘱咐家人好好照顾孩子后,流着眼泪再次投入到紧张的工作中。
“再苦再累都不怕,就怕调试出来的设备不好用。”历时3年时间,苏宽利用自身专业知识和对现场生产工艺的潜心研究,完成了3台5流的连铸机设备的调试工作,并一次热试成功。同时,她还建立了设备技术台账、技术资料管理规范等一系列管理措施,使连铸机自动化控制系统实现长周期“零事故”平稳运行。
随着市场竞争的日趋激烈,用户对产品质量的要求也越来越高。作为产品质量控制的关键一环,连铸工序的板坯质量控制尤为重要。苏宽作为技术管理人员,始终把解决设备技术难题作为工作重点,钻研技术创新,为提升板坯质量打下基础。
在车间日常检查中,一次苏宽发现,连铸机旋转锤刀去毛刺机因设计原因,导致锤刀作用于板坯毛刺的时间参数不确定,不但会对轧辊造成损害,更容易造成轧后钢板出现质量问题。
面对问题,苏宽从不吝啬时间和精力,总是运用技术手段,调试设备,解决难题。只要有时间,苏宽就会去现场对板坯毛刺进行***和试验,最终提出了通过HMI画面实时对板坯位置检测信号间的距离进行控制的操作方法,并总结出“提高板坯去毛刺率精度先进操作法”,使设备去除钢板毛刺的效果明显改善。这一操作法还可针对各钢种进行参数调整,适应不同钢种产品的去毛刺要求,既实现了降耗增效,又减小了劳动强度,取得了良好的经济效果。
“做好身边的每一件事。”是苏宽经常挂在嘴边的一句话。扎根一线、刻苦钻研、攻克难关也成为苏宽每天工作的真实写照。针对连铸机辊缝精度降低造成漏钢报警的问题,苏宽提出“连铸机ASTC动态辊缝精度调整先进操作法”在现场被推广和使用,有效防止了事故发生,减少了设备维护成本。针对连铸机在检修时作业难度大的问题,她提出一种拆安旋转零件的杠杆助力器先进操作法,大幅度减少检修作业劳动量,提高了检修效率。她自主编写连铸机自动开、停浇及辊道强冷控制等程序,带领设备技术人员对外方服务器进行升级改造,成功率达90%以上……苏宽曾获得国家专利3项,发表论文4篇,并多次获得鞍钢集团巾帼建功标兵、三八红旗手等荣誉称号。
与行业先进技术比肩,苏宽从未停下革新的脚步。她说:“唯有加倍努力,不断创新,才能生产出更多优质产品,让更多人爱上鞍钢制造,在世界叫响中国制造。”
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