老装置走出大工匠
记“辽宁工匠”、辽阳石化公司炼油厂延迟焦化装置操作员张海献
延迟焦化装置是辽阳石化公司目前唯一的一套重油加工装置,建成投产距今已超过20年, 具有高温高压的特点,巨大的风险始终贯穿于操作中,而高水平的操作员工就显得弥足珍贵,张海献就是其中出类拔萃的代表。
张海献,1995年毕业于兰州石油学院,参加工作以来,一直在焦化装置担任操作员。高耸的炼塔,纵横的管线,张海献在这种环境下一干就是22年。他精益求精、刻苦钻研,脚踏实地学技术、练本领, 为了解一条物料流程,张海献往返控制室与现场之间,在几十米的塔罐间爬上爬下,直到弄懂为止。平时操作中他收集了大量的资料认真研究,从一个参数的变化到一个报警值的作用,一条一条摸索生产规律;装置历次开停车,不管是否当班,他都主动来到装置参与操作和学习。 2006年9月, 在中央企业职工技能大赛延迟焦化操作工决赛中,张海献技压群雄,从113名顶尖选手中脱颖而出,荣获第一名。这次大赛其中一项是仿真操作,仿真软件定版晚,难度大,这个软件的开发商甚至断言:“对这个软件的操作要想达到90分以上是不可能的事情”。张海献凭着高超的技艺最后得分:94.8分!
工作22年来,张海献一直保持着这样一个习惯,那就是认真检查所有操作参数,注重各种参数的变化,只要遇到问题马上解决,直到整个生产装置安全平稳运行时,他才会放心回家。张海献严格执行各项管理制度,认真进行巡检,对重点部位和大机组更是加强监护。他检查发现了F101A西侧注水管线焊缝处漏点、T101A39塔脖焊缝漏点等20多起大的事故隐患,其中公司级事故隐患5起,厂级事故隐患10多起,避免了多起重大事故的发生,保障了装置安全平稳生产。
在装置历次大检修中,张海献每次都连续几天几夜奋战在装置现场,直到把自己负责的区域都处理得干干净净,保障了装置检修作业的安全。他累计受厂嘉奖三等功两次,荣立公司三等功一次、二等功一次。
张海献深知“传、帮、带”对于企业的重要,提出了“理论知识多看,现场流程多查,遇到问题多问,员工互相学习”的培训方式,要求操作员工要过三关——工艺流程关、生产操作关、事故预案关。他现场亲自做示范,边讲理论边教操作技巧,将自己所学毫无保留地传授给其他员工。
十几年间,跟他学习过的10多名同事,有的成为厂调度员,6人走上管理岗位,还有两人参加全国技能大赛取得金奖。他所在班组多次获公司“先进班组”及“铁人式”班组,2008年被公司评为“标杆五型班组”,2010年被辽宁省总工会授予“辽宁省先进班组”荣誉称号。
2012年公司炼油技能大师工作室成立,张海献担任培训组组长。5年来,他先后参与装置三套仿真软件的验收调较工作;参与了《延迟焦化装置培训题库》《延迟焦化操作规程》《延迟焦化装置职业技能鉴定教程》的编写与修订工作。另外,他重新修订编写了《延迟焦化装置防冻防凝方案》,对装置新改造的管线伴热系统进行了增补 。
在工作之余他还认真进行教学课件的制作,制作了《DCS系统操作》《设备检修注意事项》 等课件,积极配合车间培训工作。同时受机电仪研修中心委托还对鞍炼员工、沈阳工业大学学生等培训授课300多学时。 2015年他参与编写了《延迟焦化装置事件案例选编(1995-2014)》一书,选编收集整理了辽阳石化公司延迟焦化装置1996年至2014年发生的火灾、泄漏、伤人等118起事故、事件,并且收集了国内同类装置25起典型事故、事件。各案例都有事故经过、原因分析、防范措施,共9万多字,120多幅图片。
张海献在“挖潜增效,节能降耗”活动中,先后提出并参与实施技术革新项目5项,提出合理化建议20多条,为企业降本增效数千万元。针对装置的生产现状,他总结了提高焦化轻质油收率优化操作法,并提出了焦炭塔进行背带式保温改造项目,该项目于2012年实施后,提高了焦化汽柴油1%的收率,每年可增产汽柴油1.2万吨,创效3000多万元。
二十年如一日, 张海献默默坚守,不为名利,不为输赢,用汗水和智慧为企业的发展添砖加瓦,实现了“工匠”的价值。 2006年他被***国资委授予“全国技术能手”称号,被共青团中央授予“全国青年岗位能手”称号:2010年被聘为集团公司装置技能专家。他先后参与完成技术革新成果5项,为企业创效数千万元。去年11月17日, 被命名为首批“辽宁工匠”。
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