郑久强创新工作室累计创效两千多万元
今年以来,唐钢热轧部以推行全留渣双渣冶炼方法作为降本增效的突破口,在转炉车间全力推行全留渣双渣操作模式。截止到今年5月底,热轧部转炉车间双渣操作全线传来喜讯,全月一次拉碳率首次达到82%,创历史最好水平。其中双渣操作一次拉碳命中率达到87.4%,创历史新高。全月灰耗35.03kg/t,创历史新低,生产成本降低4.5元/t,月创直接经济效益近113万元。
河北钢铁集团唐钢热轧部首席炼钢操作技能专家郑久强介绍说:“双渣操作法是近年来钢铁行业内推广的新型生产工艺,与常规冶炼工艺相比,它具有造渣料消耗与钢铁料消耗大幅降低等优势,经过我们锲而不舍地努力,攻克了该项工艺中脱磷效率难以把握等一个又一个技术难题!”
从事炼钢工作20多年来,郑久强凭借高超的炼钢技术和创新精神,从一名普通的技校生成长为享受***政府特殊津贴的炼钢操作技能专家。在双渣操作法推行之初,他便投入到技术攻关中,誓以啃硬骨头的精神攻破这一难关。通过和国内先进企业对标,学习他们的先进经验,郑久强归纳了影响渣铁分离效果的种种因素,并逐一分析。但是,研究过程中,原材料条件限制、生产流程不匹配等问题像“拦路虎”一样摆在他面前。前期造渣过程中,铁珠含量是影响钢铁料消耗的关键因素,为准确掌握铁珠含量,郑久强根据取样结果,及时调整职工的冶炼操作模式。通过把握炉渣成分控制、温度控制、炉渣氧化镁含量等几个关键控制点,分析、汇总几千个数据,郑久强先后优化了十几个试验方案,通过创新工艺路径,加强工艺控制,最终形成了一套最佳控制方案,总结出了双渣冶炼前期的高效脱磷技术、快速倒渣技术、降低双渣倒渣过程中铁珠含量等先进技术,最终于去年底成功实现双渣钢铁料消耗平均降低2.5kg/t左右的目标。
郑久强原来只有技工文凭,通过自学拿到了冶金专业本科学历。1995年,在总结炼钢经验的基础上,他创立了“两控制、三计算、四观察”炼钢方法,结束了一钢轧厂建厂50多年来完全依靠经验炼钢的历史;1998年,经过潜心研究和探索,首创了低合金品种钢冶炼操作法,使正品率由过去的不足50%跃升为95%,当年为公司创造经济效益800多万元;2000年,他又摸索出“焊条钢冶炼两步脱氧法”,实现了在大转炉、连铸工艺条件下焊条钢的批量生产。2010年,郑久强创新工作室成立,郑久强带领工作室的成员开展一系列攻关课题的研究,并取得了丰硕成果。截至目前,工作室共申报4项国家发明专利,各类刊物发表论文10余篇,产生先进操作方法12项,已经申报职工岗位创新成果28项。还开展了双渣渣铁分离、石灰石代替石灰造渣、降低中和低碳钢氧位、终点压***操作、缩短冶炼时间、电工钢低成本冶炼等18项课题攻关,累计为企业创效2000多万元。