工匠精神④变制造为智造——记首届优秀高技能人才湖北三宁化工股份有限公司高级技师杨文华
在手机APP上轻轻一点,就能实时监控工厂车间里的设备运转状态、了解生产状况、分析实时数据、生成各种报表4月6日下午,记者在湖北三宁化工股份有限公司见证了工业4.0中的这一幕。
智能工厂的操作终端与生产终端之间通过网络紧密连接,实现这种连接的核心系统,犹如智能工厂的神经网。化工仪表维修工高级技师杨文华,就是搭建这个神经网的人。
让设备开口说话
望闻问切是医生诊病的步骤,掌握设备运行状况也如医生看病。那时恨不得它们能开口说话。杨文华说,1988年,20岁的他从学校毕业,分配到厂里从事仪表维修,却很少有仪表可修,生产全靠工人手动操作阀门、监测设备和原材料配比,当时的合成氨生产就是如此。
操作工需要适时调节合成氨分离器液位放氨阀门,确保生产安全。工人对液位的判断靠听声音,释放多少凭经验。杨文华说,这种操作方式极其危险,一旦判断不准,极易引发严重安全事故。
想从外面看见塔内液位变化,就得给它们装上显示器,杨文华思索,仪表是化工生产的眼睛,能不能根据仪表显示的数据来调节阀门开关?1992年,他外出考察国内鲜有的几种液位监测办法,经反复比较试验,于次年大胆使用了当时同行业都未用过的高压电容式液位计,实现了有液放氨,解决了安全生产问题,每年能为企业节约成本100余万元。
伴随仪表自动化改造,生产设备开口说话,杨文华在工厂里逐步建立起自动化生产的各个神经元,开启了自动控制系统的创新之路。
给工厂装上大脑
2005年,杨文华着手将工厂自动控制系统升级到集散控制系统DCS,将各自分散的神经元连接成一张神经网,使常规仪表全部实现了用电脑操作,工人在中控室就能控制各个现场的阀门,实现对工艺设备里面的温度、压力、流量或液位调节,而且稳、准、快。
人工抄写数据、纸质传递数据,这样的笨办法何谈数据的实时传递与分析?杨文华与北京一公司共同开发出新软件,在大型化工装置上推广生产实时应用系统,将公司氮肥、尿素、磷肥生产的DCS数据进行采集处理和分析,为生产调度和过程控制提供了及时准确的数据支撑。2011年他又对尿素厂氢氮比自调进行优化控制,造气氢氮比控制精度从±3%提高到±1%,每年取得效益500万元以上。
锦纶公司中控室里,12台电脑一字排开,3名操作工盯着屏幕。这是一套己内酰胺蒸馏工序的先进控制系统,工人不用去现场,计算机程序调试好后,物料分配、阀门控制等工作由系统自动完成。杨文华介绍,系统根据不同塔的传热系数,自动分配各自的进料。此前,都是人工判断、人工分配,由于每个人的理解不同,人工进料的产出率从30%到80%不等,现在系统产出率稳定在90%左右。
从制造走向智造
工厂大脑的自主思考需要不断优化,杨文华告诉记者,2014年,公司开始建设智能工厂,他引进了PID整定软件,精确计算各项控制参数,优化调节阀的控制性能。2015年,他又引进国内首套控制性能监视软件CPM,对公司内2000多条调节回路进行实时监测和数据分析。
过去阀门开关主要靠人工完成,如今电信号传到设备现场,通过电气转换,驱动执行器对阀门进行调节,精度误差不超过0.5%,达到国际最高标准,人工感知成为了历史。杨文华说。
生产对自动化控制系统依赖程度越高,优化协调控制系统、仪表联锁安全系统愈发重要。杨文华引入先进的优化协调控制技术APC,对各控制系统进行自主建模分析,结合讯号处理、模糊控制,即时正确地采集生产线数据,及时合理地管理生产进度,取代人工。目前已投运4套,节省了约40%的人工劳动成本,增加了1.5%的效益。随着SIS安全联锁系统的投入使用,他为智能生产筑上了最后的安全屏障。
把平凡的工作做到极致是杨文华的人生格言,也是他对徒弟们的要求。2015年,省人社厅以他的名字命名建设了杨文华技能大师工作室,他以培养操作控制师的理念积极传帮带,毫无保留地将所学传授给徒弟们,如今他培养的20余名徒弟都已成为公司技术骨干,均取得技师及以上国家职业资格。
实验室管理系统即将上线,2018年,我们将实现全方位智能化控制,领先于国内同行。杨文华坚定的眼神,使记者相信,传统化工大而不强的软肋有望彻底改变,工业4.0并非遥不可及。(记者 肖敏,见习记者 裴乔丽)