炼钢生产线上的医生团队
在鞍钢炼钢总厂,有这样一批人,他们经常聚在一起开会讨论,还经常把会场搬到生产线上,有时亲自上阵操作机器,更多的时候会针对生产过程中的一些问题提出意见和建议。他们就是炼钢总厂的专家技术团队。目前该厂共有5组这样的专家技术团队,主要针对重轨钢、帘线钢、硅钢、汽车板钢和石油管线钢5种高附加值产品,由厂内首席工程师牵头,组员由主管工程师、区域工程师、作业区负责人、炉长等各个岗位的工作人员组成,解决生产过程中的一些问题,提高产品质量,从而提高产品的市场竞争力。5个专家团队成立后,产品质量明显提升,不仅给企业带来了效益,也提高了鞍钢产品的口碑。
林洋是汽车板钢专家团队的负责人,他的感受最深:专门负责一种钢的生产,管控力更强,研究问题也更加深入。他举了个例子,以前汽车板钢的夹杂缺陷率一直存在,产品质量不太稳定,顾客的抱怨一直不断。大家都知道,这是因为生产过程中夹杂物没有去除干净,但是具体问题出现在哪个环节,一直没有找到。经过专家团队一个多月的技术攻关,最后发现提高钢液纯净度,控制吹入的气体,再进行搅拌,能够有效减少杂质缺陷。这个操作的关键点一经改善,夹杂缺陷率大幅降低。问题解决后,林洋团队还专门派出技术人员到汽车厂给客户进行讲解。
孙艳霞,这个钢厂里少有的女技术人员,是炼钢4工区生产技术室工程师,也是汽车板钢专家团队成员。正是她以女性的视角,细心发现了生产过程中的一个微小差异,成功地降低了汽车板钢表面缺陷,为企业赢得了客户,也带来了不菲的经济效益和社会效益。原来,汽车板钢表面缺陷,有时候不容易发现,但经过轧钢工序后,到客户手中进行深加工时很容易显现,直接影响鞍钢产品的信誉。孙艳霞在日常生产中,一个环节一个环节逐个排查,最后发现,在炼钢过程中,中间包透气上水层更换了新型上回口,在吹入氩气时,总量虽相同,但流量比以往大,造成液面波动大,从而导致缺陷发生。这个发现虽然没有彻底解决缺陷发生,但已经使缺陷率降到最低。
9月,林洋团队在定期召开的工作会议上,有区域工程师汇报,发现同样生产汽车板钢的3、4工区,重点汽车用户控制工艺存在差异。团队马上组织进行调查研究,以此为契机,建立了汽车板互检制度。经过两个工区互检,发现连铸作业中有些不同。经过专家团队研讨和实验,最后推行了连铸作业区在铸坯下送时,要定期更换刀头,以切断阀常得电的方式,保证刀头始终处于抬起状态。刀头缸改为铜套来代替纤维套,同时在铜套内做出石墨孔对其进行润滑,提高刀头缸的在线使用寿命。通过技术改进,铸机毛刺去除率提高20%以上。
在成立专家团队基础上,今年9月开始,炼钢总厂开展质量月活动,评选10名岗位操作能手和10名管理能手,给予一定的奖励,并号召他们参与技术攻关,主动创新,解决生产中遇到的难题。重轨专家团队定期组织炉长开展交流活动,请一线炉长交流生产中遇到的问题。这种定期交流中,涌现出了不少先进的操作法,解决了很多以往存在的顽疾。鞍钢炼钢总厂生产安全技术室副主任宁东说,专家团队成立后确实效果显著,他们就好比生产线上的医生,专治疑难杂症。由于有生产各个环节的人员参加,能够深入了解问题的根源,从而从根本上解决问题。厂里还对专家团队制订了详细的奖惩机制,像林洋他们的汽车板钢,今年几乎每月都有技术攻关项目获得奖励,这样大家也更有积极性。