辽阳石化精益管理节能降碳提速更提效
“我们牢固树立‘大优化出大效益’理念,加强精益管理,开展攻关,持续优化低温余热发电装置运行,提升运行效率,百万度发电量用时360小时,效率提升了18%。”5月23日,辽阳石化能源管理高级主管龙尚云说。
辽阳石化全要素实施节能降耗技术攻关,加强节能新技术应用,实现能源集成优化,通过抓实装置运行安全,提升员工精益操作水平,深度优化节能降本增效,持续降低生产成本,堵住效益“流失点”,4月份燃动能耗总量同比下降8.5%。
深挖装置优化潜能,辽阳石化坚持问题导向,将装置生产过程中产生的多余热能转换为电能,瞄准既定目标,进行精准分析,定举措、抓落实,深度对比分析装置运行数据,严格控制运行参数范围,做好对温度、压力等参数变化的预判,根据装置上下游运行负荷变化,及时调整优化运行状态,对排放集液管内的氮气采取勤排少排的方式,保持最高发电量运行,提升低温余热发电效率,使装置发电功率提升至2778千瓦,同比提升6.68%,实现了节能与降碳双赢。
实施节能技术攻关,辽阳石化催化裂化装置催化烟机可将装置烟气势能转化为动能,从而大幅节约工业用电。针对烟机结垢趋势增加,烟机输出功率逐渐降低的实际情况,属地单位通过现场技术分析论证,量化具体参数,细化具体步骤,对机组实施在线清垢,实时做好机组运行数据监测,记录振动值等关键数据,持续降低物耗能耗,实现从“耗电”到“发电”的逆转,单月装置耗电量减少113万千瓦时。
开展能源集成优化,辽阳石化深入开展“红旗炉”竞赛,综合煤价、电价、汽价等因素,紧盯电价开展深度调峰,系统做好机炉优化,加强运行调控,严控排烟超标,提升预热器换热能力,加快低氮燃烧器改造,优化蒸汽管网运行,全面更换失效保温,降低生产成本。今年以来,44台在运加热炉平均热效率达到93.05%。