金兴公司节能降耗工作成效显著
金兴公司遵照中国黄金集团公司、中金科技公司关于节能降耗的工作精神,本着“节能增效、降低成本”的原则,把节能降耗理念更加深入地融入了对员工的教育中,进一步增强了广大员工的资源忧患意识。通过进一步明确责任、完善措施,扎实推进节能降耗工作,取得了良好效果,实现了企业盈利与能耗降低的和谐发展局面。具体成效有:
加强工艺研究,通过技术改造,节省能源和材料消耗,减少了耗煤量。金兴公司的生产工艺与传统工艺有相对较大的区别,特别是焙烧工艺过程,温度的高低直接影响到燃煤的添加量,从而影响生产成本,通过公司生产技术人员的现场多次试验,将原温度
加强大功率耗能设备的使用探索,安装变频器,节省电能消耗。金兴公司的大功率耗能设备多数为风、水输送拖动电机,原风水量和风水压的控制均靠风门和阀门调节,后经研究,改用变频器进行自动调节,使电能消耗有了大幅下降。原矿烘干系统所用引风机电机功率为180千瓦时,未安变频器时,正常运转1小时耗电180千瓦时,安装变频器后,1小时耗电仅为100-120千瓦时,仅该机一年可节电43.2万千瓦时,节省价值约22万元。
加强设备运转控制和工艺流程控制管理,有效节约电能和燃油消耗。采矿用空压机供风和东西风井通风,原为24小时连续供通风,现采用分时段供通风,年可节约电能消耗约27万元。副井罐笼原为乘罐人员可随时上下,后改为分时段上下,避免空罐无效运行,提高了罐笼的使用效率。立磨烘磨原采用燃油烘磨,现改为焙烧炉热风烘磨,节省了燃油的使用量,年可节省燃油10余万元。
加强用电管理,健全用电管理制度。对照明灯具的进行改造,建立照明用电考核体系,有效控制照明用电浪费。将生产和生活区大功率照明灯具全部更换,将白炽灯具更换为节能灯具,并在生活区安装电表,实行一户一表用电管理制度,同时对生活用电实行限额用电考核办法。年可节电36000千瓦时,金额达一万八千余元。